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致敬“最美科技工作者”丨闫春生:“锂”想之光 照亮强国之路

2025年5月30日| 浏览:674次| 字体:
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      2006 年盛夏,33 岁的闫春生伫立在实验室门口,凝视着室内琳琅满目的瓶瓶罐罐,手中攥着一沓厚厚的文献资料。   

      彼时,六氟磷酸锂,这颗锂离子电池领域 “皇冠上的明珠”,其核心技术在中国尚属空白,市场被国外企业牢牢垄断。多氟多新材料股份有限公司总工程师、正高级工程师闫春生告诉记者,自己初次接触样品时,被那高达 80万元/吨的白色晶体深深震撼,“每一克都是卡住脖子的手”。   

      研发之旅荆棘丛生。首次实验,剧毒氟化氢气体爆喷,实验室瞬间白雾弥漫,他回忆当时的心情:“当时真觉得天都要塌了”。之后,在党组织的鼓舞下,这支由工人、技术人员组成的“杂牌军”奋勇反击。缺精密仪器,他们用焊枪拼凑装置;无检测手段,便用原始方法反复验证。最艰难时,靠手指弹动料管控制进料速度,八小时不间断操作,指尖磨出血泡仍不放松。   

       三年蛰伏,曙光初现。2009 年初春,显微镜下两克白色六氟磷酸锂晶体闪烁着光芒,让闫春生热泪盈眶。这微小晶体,凝聚着 800 多个日夜的坚守,见证着中国科技工作者的骨气。   

      2010 年隆冬,焦作郊外,一座四面漏风的仓库成了产业化攻坚的战场。闫春生带领团队将中试装置搬入 “冰窖”,在零下十摄氏度的严寒中,科研人员裹着棉大衣调试设备,冰凉矿泉水冻成了冰坨,烧饼夹凉豆腐也成了日常。一次意外泄漏,车间充斥着刺鼻的气味,闫春生率先冲进现场排查故障,防护面具遮不住的是他眼中的坚定。   

      2011 年,首条千吨级生产线正式投产,更大的挑战还在后面。生产中高压气体泄漏风险如影随形,传统机械搅拌方式存在致命隐患。闫春生彻夜翻阅文献,突发灵感:“为何不用气体推力代替机械搅拌?”这个大胆想法催生了边反应边搅拌技术。改造解决了原有生产容易泄露的难题,为工业化生产排除了重大隐患,每年节约成本360万元,荣获“第四届全国职工优秀技术创新成果”三等奖。

    

      数十年如一日的潜心钻研,终于迎来了丰硕成果。2015 年,经工业和信息化部认定:该生产工艺属国际首创,产品技术指标居国际领先水平。2017年,“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”项目摘得国家科技进步奖二等奖,证书上镌刻着的是中国锂电材料从追赶到引领的跨越。六氟磷酸锂国外报价也从 80 万暴跌至不足 10 万元,中国新能源产业从此挺直了腰杆。   

      六氟磷酸锂产业化成功后,闫春生将目光投向半导体行业的高端电子级氢氟酸。面对台积电、三星等巨头的天价采购合同,他决心打破进口依赖,带领团队向 UP - SSS 级别纯度发起冲锋。实验室里,精密仪器昼夜运转,实验记录本堆成小山。历经上千次提纯实验,突破纳米级杂质分离技术,产品纯度达 9N 级,成功打入国际供应链。

    

       创新永无止境。2022 年,针对六氟磷酸锂合成过程中设备数量多、反应不连续、能耗大的问题,闫春生提出用微通道反应器替代传统反应釜的颠覆性方案。这背后是数十次模拟实验,单台微反应器实现万吨产能时,行业为之震动。六氟磷酸锂合成投资成本骤降了5000万元/万吨,安全系数提升3倍,投产便创24亿元销售收入、5.5亿元利税的佳绩。   

       从实验室到生产线,从跟跑到领跑,三十载春秋,闫春生书写着科技报国的传奇。他申报专利50余项,授权30余项,制定《氟化铝》国家标准和《牙膏用氟化钠》化工行业标准两项,培养 300 多名技术骨干,彰显大国工匠的赤子之心。如今他两鬓染霜,但走进车间,眼中依旧闪烁着当年发现那两克晶体时的光芒,那是照亮中国科技自强之路的璀璨星光。

来源:河南省科协

编辑:杜勇

审核:雷建树

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